その作業、毎日いくら奪っていますか?

micBox ─ インサート交換を自動化し、
"止まらない段取り"へ。

1回のポーキュパインカッタのチップ交換で40分消費 → 1日15回 → 年間1,000万円級の利益が消える事も‼

micBoxなら、自動反転・自動トルク・履歴ログで、停止と不良を同時に削減。

※フェイスミルカッターなどの1段のみのカッターにも対応致しますが、1本当たりのチップ数が少ない場合、費用対効果が出にくい場合がございます。また、カッターの種類が多い場合につきましても、効果が出ずらい事がございます。

標準サポート:平日8:00–17:00。

【警告:今すぐ向き合うべき現実】

対策が遅れるほど、利益は静かに漏れ続けます。

時間ロス

停止のたびに粗利が蒸発

1分の停止×ライン本数×日数=年ベースで数百万円~

品質リスク

"人の手"のバラつき

締付け不一致→ppm悪化・手戻り・顧客監査で挟み撃ち

属人化リスク

技能者依存の綱渡り

欠員・異動で段取り崩壊→納期遅延

競争力低下

"証拠"が無い

再現性と履歴の説明ができず、価格交渉で常に不利

年間損失額の例

40分作業 × 15回/日 × 250日 × ¥4,000/時間 = 年間1000万円

※これは工作機械1台分の一例、企業が人件費に掛かるトータルコストを4,000円/時とした場合の計算

【micBoxが止血する3つの出血点】

自動反転・自動トルク・履歴ログで根本解決

1

停止ロス(時間)→ 稼働時間へ変換

自動交換で段取り短縮、回復した分だけ生産

30分の作業を自動化×10回/日=2.5h/シフト 回復

@30分 x 10回 x 365日 × 3シフト x ¥4,000/h =約2,190万円/年

工具取付け~AI摩耗判定
(音量注意‼ 音声は動画の内容に関連しません)

2

バラつき(品質)→ 再現性で固定

自動トルク+履歴ログ=同じ締め=同じ結果

ppm↓。監査・客先問合せにも客観データで即回答

品質安定化により再加工・クレーム対応コストを削減

自動チップ交換作業(各種コーナーチェンジ方式含)
(音量注意‼ 音声は動画の内容に関連しません)

3

属人作業(リスク)→ 装置内に標準化

条件・手順を機械に封入 → 自動化システムへの段取り

新人でも同品質・同タクト

教育短縮/離職・欠員の影響を極小化

システム内3次元モデル管理
(音量注意‼ 音声は動画の内容に関連しません)

micBoxの自動化プロセス

1

パレットから
カッターアーバーを
ピックアップ

2

Box内の
スピンドルに取付

3

AI自動
摩耗検査

4

摩耗インサート
のみ交換

5

パレットへ
返却

【導入で得られる"具体的なベネフィット"】

単なる自動化を超えた、経営改善効果

利益の源泉

  • 停止時間↓
  • 人件費↓
  • 不良・再加工↓

受注競争力

  • 監査に強い"証拠"
  • 値下げに頼らず受注
  • 客観データで即回答

夜間の安心

  • 異常は安全停止
  • 品質保全
  • 翌朝の即再開を前提設計

将来拡張

  • venturion/TMS接続
  • 測定→交換→エビデンス
  • 一筆書きで完結

実際の改善効果例

時間効率改善

交換時間:40分/本 x 8=320分 → 5分(カッターをパレットにセットするのみ)
段取り回数:1日5回 → 年間1,250回の時短効果

品質安定化

締付けトルクの再現性:±5% → ±1%
不良率:大幅改善、監査対応時間90%削減

人材効率化

新人教育期間:3ヶ月 → 1週間
技能者依存度:90% → 10%

チップ・スクリュ廃棄~スクリュ取り出し~焼付防止剤注油・・・
(音量注意‼ 音声は動画の内容に関連しません)

【たった30秒のROI計算】

御社の数字で具体的な改善効果を確認

計算条件を入力

年間改善効果

人件費削減効果

¥0

削減時間 × 人件費フルコスト × 稼働日

合計年間効果

¥0

※不良・再加工・監査対応コスト削減は上乗せ効果

注意:この計算は基本的な時間短縮効果のみです。品質改善による不良削減、監査対応時間短縮、教育コスト削減などの追加効果は含まれていません。

詳細なROI分析をご希望の方

御社の具体的な条件でより詳細な効果試算を行います

【よくある疑問】

導入前の不安にお答えします

その他のご質問がございましたら

専門スタッフが詳しくお答えいたします

【導入プロセス|"速く小さく始める"】

リスクを最小化しながら確実な効果を実現

1

診断(現状の見える化)

交換時間・回数・不具合要因を数値化

期間:1-2週間
2

本診断

実際の工具、3Dモデルをお預かりし、開発元(ドイツ)にて検証

期間:3ヶ月
3

本導入

venturion/TMSと連携し、測定→交換→証拠を一体化

期間:1-3ヶ月(ただし製作納期が約15か月要します)
※欧州/米州地域にて大変多くの受注を頂いており、製作納期が延長される可能性がございます。

なぜ段階的導入なのか?

リスク最小化

小規模から始めて効果を確認してから本格導入

現場適応

御社の生産環境に最適化したカスタマイズ

効果実証

数値で効果を確認してから投資判断

導入プロセス

まずは現状診断から始めませんか?

御社の段取り作業を数値化し、改善ポテンシャルを明確にします

【モデルケース(イメージ)】

実際の導入効果をご紹介

自動車Tier1

自動車Tier1

導入効果

交換時間70%削減
停止5%削減
年1000万円効果
航空(難削材)

航空(難削材)

導入効果

ppm大幅改善
作業時間大幅減
監査資料作成短時間化

より詳細な導入事例をご希望の方

業界別・用途別の詳細事例資料を準備でき次第、優先的にお送りします

自動車業界

Tier1〜Tier3まで幅広い導入実績

航空宇宙

難削材加工での品質安定化

金型・建機

多品種少量生産での効率化

ストーリー|ベルギーのベンジャミンさん(仮名)

「残業が日常」だった段取りが、
家族の時間を取り戻した日。

背景

ベルギーの航空機部品工場

人手不足で1人当たり生産性MAXが常態。段取り担当のベンジャミンは、ポーキュパインカッター15本/日のチップ交換に追われていた。

問題

摩耗状況の確認→未使用コーナー探し→締付け…

1本20–30分 × 15本=約7時間/日が"交換"で消える。

他の段取りもあり、毎日残業。1歳の子どもと過ごす時間がない。

転機

上司であるニコラス社長(仮名)がZOLLER / micBox導入を決断。

→ 自動反転・自動トルク・履歴ログで、確認から締付けまで自動化。

結果

チップ交換:20–30分 → 仕掛けのみ(1時間/日程度)(大幅短縮)
交換起因の止まり・ムラが激減、ライン安定。
ベンジャミンの残業ほぼゼロ。家族時間が復活。
余力で全体最適の提案を連発 → 現場全体の効率化に波及。

一言まとめ

段取りを"人の根性"から"仕組み"へ。
micBoxは、利益だけでなく、人生の時間まで取り戻した。

導入前

7時間/日の交換作業
毎日残業、家族時間なし

micBox導入

自動反転・自動トルク
履歴ログで完全自動化

導入後

1時間程度の仕掛けのみ
家族時間復活、現場改善

今すぐ行動を起こしませんか?

停止による利益損失は、1日遅れるごとに拡大します

30分オンライン見学

実際の動作をリアルタイムで確認

パレットからアーバー取り出し
AI自動摩耗検査
自動インサート交換
履歴ログ確認

ROI結果と資料の先行受取

御社専用の効果試算をお届け

LP上での概算値をPDF送付
詳細技術資料
業界別導入事例
導入プロセス詳細

※営業からのしつこい電話は致しません

必要事項のみご入力ください。資料送付後のフォローアップは最小限に留めます。

1,000万円
年間利益改善効果
70%
交換時間短縮
90%
属人化解消
24/7
安定稼働設計

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